MAN二冲程柴油机部分负荷/低负荷优化方法详解
MAN二冲程柴油机部分负荷/低负荷优化方法详解
本文详细介绍了MAN二冲程船用柴油机在部分负荷和低负荷下的优化方法,特别是EGB(废气旁通)优化技术。文章内容专业且深入,涵盖了优化方法的原理、实施方式以及实际应用效果,具有较高的技术价值和实用参考价值。
一、前言
减少船舶CO₂排放并尽可能降低推进主机在各种负荷下的燃油消耗,是船舶设计和建造的重要目标。但是,减少CO₂排放及降低油耗率通常会导致船舶航速下降,因此在降低柴油机负荷的情况下对主机在部分负荷/低负荷下进行负荷优化,使SFOC达到最优,进而给营运船舶带来较好的经济性。
二、部分负荷/低负荷优化方法
主机的NOx排放值,是由25%、50%、75%、100%负荷下的NOx排放值以不同权重所得的综合值,即IMO Cycle = 5%*NOx(25)+11%*NOx(50)+55%*NOx(75)+29%*NOx(100)。从上述计算公式可知:低负荷区的NOx排放值所占权重较小,因此可以利用上述关系来改善不同负荷下的油耗:减少部分负荷的油耗、适当增加高负荷区的油耗,使整机的NOx排放值不变。
1. SFOC优化负荷范围
- 高负荷——(85%~100%)SMCR
- 部分负荷——(50%~85%)SMCR
- 低负荷——(25%~70%)SMCR
2. 部分负荷/低负荷优化的方法
- (1)废气旁通(EGB)
EGB优化方法只需安装一套带蝶阀的废气旁通管道及简单的控制电路,适用于ME/ME-C和MC/MC-C/ME-B型柴油机。其控制和安装简单、成本低、可靠、效果也不错; - (2)可变喷嘴环(VT)
VT优化方法需要安装特殊的涡轮增压器来改变增压器喷嘴环的面积,在柴油机低负荷范围内喷嘴环的面积最小,当柴油机负荷增加到大约80%以上时面积开始逐渐增加,直至柴油机100%负荷时达到最大。此优化方法的SFOC在低负荷下降低、在高负荷下较高,适用于ME/ME-C和MC/MC-C/ME-B型柴油机。其成本高、增压器结构复杂,广泛应用于VLCC等大型船舶; - (3)性能参数调整(ECT)
ECT优化方法是利用可变排气阀正时和喷射剖面的可能性,只改变Pmax和柴油机控制参数。但优化效果不是很好,且只适用于ME-C型全电喷柴油机。
三、EGB优化
1. EGB优化原理
EGB的原理就是在配机的时候采用偏小的高效增压器,并通过改善主机在部分负荷/低负荷的扫气压力来改善燃气情况,降低燃油消耗。但主机运行到90%负荷以上时,由于增压器偏小,为了防止增压器超速,将大约6%的废气通过与排气箱连接的支管被旁通(不经过增压器)到排气总管直接排到大气中。当主机在100%负荷时EGB全部打开,在大约85%负荷时EGB开始关闭并在70%负荷以下时完全关闭。对于部分负荷优化(负荷低于85%),相对于高负荷SFOC将减小;对于低负荷(负荷低于70%),相对于部分负荷SFOC将进一步减小;在高负荷范围,SFOC将增加。根据EGB的负荷优化原理,船队就可以综合考虑货运周期要求、货运单价、燃油价格灵活调整主机负荷,以达到降低货运成本的目的。
2. EGB的控制模式
- (1)扫气压力控制
当主机运行在100%负荷条件下,由于主机的扫气压力太高,EGB阀完全打开,此时废气不通过增压器而是通过EGB的旁通管直通至大气中;而在部分负荷(约85%左右的负荷)情况下,扫气压力开始降低,EGB阀的开度开始减小,并在负荷低于70%的时候完全关闭。此时废气全部通过增压器,使扫气压力增大,燃油能在燃烧室进行充分的燃烧,因此降低了主机在部分负荷/低负荷时的SFOC。EGB旁通阀的开/关以及开度的控制,是通过期望的主机扫气控制曲线进行的(见图1)。 - (2)负荷控制
为了解决用扫气压力控制EGB受环境条件的影响,在主机进行车间台架试验时,采用柴油机负荷来控制EGB阀的开度,在系统参数里设置好EGB开度的最大及最小位置。EGB打开或关闭过程由柴油机控制系统ECS的扫气控制单元(SCU)来控制,SCU是ECS总网络的一部分,SCU的主操作面板(MOP)和多用途控制器(MPC)的设置,必须在车间台架试验时完成。EGB的负荷控制模式,能够在较低负荷下通过匹配更好的增压器来减少SFOC,也能够在极低的温度环境下运行主机。EGB负荷控制模式可参考MAN Diesel&Turbo的Operation Recommendation 0743765-3.4文件。
四、实船应用
1. 部分负荷/低负荷优化与高负荷的对比
部分负荷/低负荷优化的燃油消耗率、对应的理论航速及日油耗比较,见表1;负荷优化对应的燃油消耗率曲线,见图2。
图2 负荷优化对应的燃油消耗率曲线
2. 负荷优化的效果
EGB旁通管道的实船布置,见图3。
图3 EGB旁通管道的实船布置
EGB蝶阀、传感器及控制系统由MAN的专利厂家随机提供,船厂只安装EGB蝶阀之后的旁通管。从表1及图2可以看出:
- 对于部分负荷优化,大约从80%SMCR开始燃油消耗率将减小,大约在65%SMCR时燃油消耗率最低,其航速为14 kn、主机日油耗为14.9 t。对比此功率时不作优化的日油耗为15.2t,每天减少0.3t;
- 对于低负荷优化,大约从75%负荷开始燃油消耗率将减小,大约在65%SMCR时燃油消耗率最低,航速为14 kn、主机日油耗为14.7t,而对应此功率的不作优化的油耗为15.2t,每天减少0.5t;
- 在65%SMCR以下负荷,低负荷优化的燃油消耗率比部分负荷优化低2g/kW.h、比高负荷模式低5 g/kW.h。我们将此型主机低负荷优化方法应用到10艘39 000 DWT和12艘39 300 DWT灵便型非运木散货船,22次航行试验测试的平均燃油消耗率是158.2 g/kW.h(理论计算值是159.4 g/kW.h),达到了该型主机台架试验规定的燃油消耗率要求,这样的油耗差异对一艘具有15年船龄的船舶来说,经济性是相当可观的。
五、结束语
随着航运业不景气及燃油价格升高,绝大多数的船东选择大功率主机,并采用部分负荷/低负荷优化来降低燃油消耗率。此外,主机处于低负荷时其汽缸滑油的使用量也将减少。虽然,减小主机功率降低了航速,但对航程和航行周期没有严格要求的情况下,则会带来节约燃油和汽缸滑油的经济效益。EGB的开启降低了扫气压力和废气量,从而使主机的服务功率(CSR)及废气锅炉的设计点降到50%80%SMCR,这两者的同时降低将使废气锅炉的蒸汽量减少,特别是在寒冷的冬天,降低负荷会带来船上蒸汽量不足。为此,为了增加锅炉的蒸汽量,在实船设计上可将主发电机所产生的废气接入锅炉,通常接入两台发电机的排气管投入成本不大。正常航行时,通常运行一台发电机(原动机为600kW左右)将产生约200kg/h的蒸汽,可以弥补一定的蒸汽不足;另一种方法是安装一台发电机废气经济器,利用发电机产生的近400℃废气将经济器的水加热到80℃100℃,然后通过高温水输送泵及管路将高温水压入燃油-废气组合锅炉继续加热至饱和蒸汽,以补充废气量。部分负荷/低负荷从75%的功率点开始,燃油消耗逐步降低,而船舶能效设计指数EEDI经船级社最终认可值是4.53,比IMO要求的基准值(6.17)降低约26.6%,因此完全满足该法规的要求,已达到了相关法规Ⅱ阶段(2020年以后)的要求。
参考文献
[1] 陈可越 . 船舶设计实用手册 ( 轮机分册 ).[M]. 北京 . 中国交通科技出版社 .1999:12-22.
[2] MAN B&W.MAN B&W S50ME-B Project Guide. [M].Denmark. MAN Diesel&Turbo.2013:2.01~2.12.