中铁隧道集团创新光面爆破技术,提升隧道施工效率与安全性
中铁隧道集团创新光面爆破技术,提升隧道施工效率与安全性
为深入贯彻党的二十届三中全会精神,进一步推动产业改革工作的深化发展,有效激发产业工人的创新潜能与活力,中铁隧道集团二处有限公司党政工团联合举办了2024年度“五小”成果创新创效及青年创新创意大赛。
经过“五小双创赛”领导小组办公室的精心组织,相关部门专家对参赛作品进行了严格细致的初审,最终筛选出6项创新成果及1项创意成果进入决赛环节进行展示。其中,来自高原铁路9A标二分部,由李赞、赵虎、刘锦男、汪沈、刘晨旭研究的《Ⅲ级围岩周边密空孔光面爆破提升新技术》荣获”创新项目三等奖“。听说这次爆破不一样,让我们往下看看吧!
研发背景
在隧道施工中,光面爆破技术是控制围岩稳定性和施工质量的关键环节。然而,隧道中常见的Ⅲ级围岩复杂多变,给施工带来诸多挑战。以高原铁路隧道横洞为例,其地质是以片麻岩为主的Ⅲ级围岩,掌子面开挖采用斜眼掏槽带仰拱一次性成型爆破方式,施工中由于围岩裂隙走向复杂、视野受阻和操作人员技术水平差异等因素的影响,容易造成周边眼无法垂直岩面、相互平行打设,导致孔底间距或大或小,导致部分光面爆破效果欠佳。
传统的光面爆破方法是通过调整周边眼间距、光爆层厚度等参数,尽可能达到理想爆破效果,但在实际操作中,受三臂凿岩台车操作限制,容易出现钻孔偏差,并导致隧道壁出现“三角眼”或“八字眼”现象,光面爆破效果不佳直接导致的初支平整度较差,后期防水板施做质量无法保证,最终容易导致出现防水板切割拱墙混凝土现象,极其影响施工进度和安全性。
针对这些问题,研究团队提出一种新的思路:引入密空孔作为设计调整的关键因素,精确控制周边眼与内圈眼的间距,同时结合密空孔技术,保证爆破时产生稳定的贯通裂缝,从而显著提高光面爆破的效果。
新技术优势
精确控制间距
增大周边眼、内圈眼间距,并增大抵抗线;周边眼间距从40cm增大至50cm,内圈眼从75cm增大至85cm,光爆层厚度从50cm增加至60cm。这样的调整确保了周边眼之间能成功成缝,有效避免了因钻孔偏差导致的超欠挖。引入密空孔设计
在两个周边眼之间增加密空孔,保证在间距增大的情况下,仍然能够稳定形成贯通裂缝。这种设计不仅减少了炸药用量,还确保了爆破效果更加平稳和可靠。工艺控制
大机操作手实行定眼定人制度,由质检工程师全程监督并验收打眼、装药及抵抗线的布设质量。并且通过使用竹片固定装药,确保每段装药的准确性和传爆的精确性。
成果价值
质量安全方面
传统爆破设计中,由于光面爆破效果不佳,后期防水板与拱墙混凝土之间容易出现切割现象,而新设计通过密空孔技术有效避免了这一问题。在实际操作中,新设计的爆破方案不仅提高了爆破效果,还减少了爆破时的振动和周边岩石的破坏,确保施工的安全性和稳定性。经济效益方面
新设计虽然增加了打眼的数量和耗时,但由于周边眼和内圈眼数量减少,炸药的使用量相应减少,火工品消耗减少,最终达到了整体成本的优化。通过数据分析,新设计方案平均每循环节省约千元。此外,进一步降低了混凝土回填量,节省了大量后期施工成本。在实际操作中,平均线性超挖从原先的22.7cm下降至13.95cm,效果显著。通过后续优化改进可以持续降低平均线性超挖值。社会效益方面
新爆破设计在节能环保方面也作出了重要贡献。通过降低炸药和火工品的使用量,有效减少了爆破过程中有害气体的排放,达到现代绿色施工的要求。
感想展望
“Ⅲ级围岩周边密空孔光面爆破提升新技术”的主要完成者李赞表示:“光面爆破是隧道建设的重中之重,什么都是一步步尝试,慢慢的有了现在的成绩,也懂得了总结施工工艺,提升技术质量标准。从两年前的懵懵懂懂,到现在能在自己力所能及的范围内处理一些问题,我会持续提升自己,做得更好。”
该成果的应用,不仅解决了隧道施工中的诸多难题,还带来了显著的经济和社会效益。通过应用新技术,项目部不仅克服了技术瓶颈,而且实现了成本的有效控制。未来,这一创新技术具有广泛的应用前景。它不仅适用于当前坚硬岩石隧道施工,还可通过进一步优化设计,推广至其他复杂的隧道施工项目中。
运用创新
解决生产难题
借助创新
驱动提质增效
推动“五小”创新成果
共同建设 共同创造
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