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贵州食品厂冷冻机房自控改造节能项目实践

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作者:
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贵州食品厂冷冻机房自控改造节能项目实践

引用
1
来源
1.
https://gzllsjn.com/chenggonganli/280.html

贵州食品厂冷冻机房自控改造项目通过优化制冷机组、改进管道系统、引入智能化控制等措施,实现了显著的节能效果。本文详细介绍了改造前的系统状况、存在的问题以及具体的改造方案和效果,为类似项目的实施提供了参考。

贵州食品厂占地面积约18万平方米,主要负责饮品生产,与生产车间、办公楼及附属建筑密切相关。机房配置了5台冷水机组作为制冷来源,主要为二期工艺空调系统供冷。由于使用时间较长,部分机组运行已达10年,性能和效率明显下降,且系统管道复杂,存在较大阻力。基础配置采用二次泵系统引入冷却水和冷冻水,冷冻水需经一次泵循环后,再由二次泵加压输送至末端。

制冷机组系统节能潜力分析

在全面分析节能潜力后,才能更好地推动检测和调研工作。在工厂内部对用能系统和设施开展了检测作业和数据收集,并对施工现场管道分布状况进行了勘察,最后的技术交流活动与机组运行维护有关。研究发现,该厂中央空调系统在设计和实际运营中存在以下节能潜力:

  1. 制冷机组效率较低,运行时间长且COP显著低于额定值,能效提升空间大。改造前选用的制冷设备多数处于部分负荷运行,负荷率低于50%,应及时更换制冷机规格并引入变频技术。

  2. 实地检测显示水泵效率较低,与管道复杂导致的阻力密切相关。应优化管道并选用一次泵,以提升水泵运行效率。

  3. 冷却塔运行年限过长,填料更换不及时,导致循环水系统腐蚀、积污和菌藻滋生,检测到的冷却塔运行效率较低。

传统机房整体效能平均为1.28,亟需节能改造。改造内容包括更换制冷机、完善管道和清洁冷却塔等。

改进管路使空调水和工艺冷冻水的系统分离

由于工程内两区域对功能温度要求不同,需要分别供应冷冻水(如某一区域供冷温度预设为7℃,另一区域为10℃)。这种情况下,最好分开供冷以获得最佳效果。一台机组负责7℃区域,另一台负责10℃区域,这有助于提高系统整体运行效率。

冷却水系统自动处理

在适当位置设置冷却水智能化加药设备,包括SUS304结构、计量泵、PP桶和电导率仪表,以及冷却塔在线水质监测系统。通过在线监测和智能化加药系统,可以有效避免腐蚀、积污和藻泥等问题,降低冷却水流动阻力,提高水泵运行效率。同时,及时处理冷却塔水并在制冷机上加设在线清洁设备,确保机组高频运行。

增加免费制冷系统

室内能效设定为0.7kW/RT,反映全年运行能效平均水平。在过渡季节可引入适宜的制冷设备或最新研发的风冷系统,这种制冷方式通常具有较好的能效水平,整体上提高了供冷功能和运行效果。

增加机房群控系统

高效机房项目在满足运行需求的同时,需要采用最新的控制策略,将设备运行区间限定在合理范围内。能源管理体系配合机房智能控制系统,可以达到良好的控制效果。所有选用的项目均需确保系统调试符合运行要求,并及时监测业主的实际运行策略,避免因业主未遵循运行要求而导致系统能效不达标。

改造效果

自机房推行节能改造后,取得了显著的节能成效。改造后的制冷机组整体能耗水平降至0.73kW/RT,符合ASHRAE Journal规定的机房能效较高标准。

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