关于水厂铝含量的变化控制研究
关于水厂铝含量的变化控制研究
水厂出水铝超标已成为很多自来水厂处理的一大难题,处理不当将会影响饮用水安全。本文重点介绍用CO2和NaOH调节源水的pH,投加一定量的液体聚合氯化铝进行烧杯混凝搅拌实验研究,进而对高pH水库源水,在常规水处理条件下的铝含量管控进行研究,并将研究结果应用于常规水处理工艺中,试验发现:当混凝反应后水pH控制在7.00~7.30之间,可有效降低出水铝含量,且必须保证混凝反应后水pH<7.50,否则出水铝含量极易超标。
目前,国内大多数水厂都用铝盐作为絮凝剂,在铝盐絮凝剂应用中发现,夏秋之际源水藻类大量繁殖,会造成源水pH升高,易导致常规水处理工艺条件下使用铝盐絮凝剂时,生成的Al(OH)3胶体易水解,导致可能出现出厂水铝含量超标。由此可见,研究水厂生产中铝含量的控制措施十分有必要。本文用滇中某水厂水库源水为样本进行烧杯混凝搅拌实验,研究饮用水中pH对铝含量的影响及控制方法,以供大家参考。
1. 水厂工艺与水质概况
某水厂二期工程设计规模为5万m3/d,源水取自该地区某水库,水厂采用常规水处理工艺:源水→混合→ 网格反应→平流沉淀→虹吸滤池→ 加氯消毒→清水池→出水,絮凝剂采用液体聚合氯化铝,消毒剂采用次氯酸钠溶液,进水pH为8.00±0.28,夏季高温高藻期时pH可达8.40~8.50,浑浊度为3.0±2.0NTU,藻类高达5.8×108 Cells/L,源水铝含量为0.0092mg/L,水厂出厂水铝个别时段接近0.20mg/L的情况偶有发生,尤其是2022年下半年使用强碱弱酸盐次氯酸钠溶液消毒会导致pH上升以来,控铝显得尤为重要。为了解决这一水处理技术难题,笔者对高pH源水开展了一系列烧杯混凝搅拌实验研究,确定混凝反应后水的最佳pH控制范围,在生产上利用现有的盐酸投加工艺调节pH在最佳控制范围内,成功解决了生产中铝含量时而接近标准的实际问题,满足优质水的标准要求。
2. 实验材料与方法
2.1 主要实验仪器和试剂
- MY6000-6N型梅宇彩屏混凝实验搅拌仪器:武汉梅宇仪器有限公司
- TL2300型台式浊度仪:HACH
- PSH-3C酸度计:上海精密仪器有限公司
- T6新世纪紫外可见分光光度计:普析
- 液体聚合氯化铝:盛耀实业清净化材料有限公司
- 食品添加剂二氧化碳:昆明鹏达气体产品公司
2.2 实验条件
2.2.1 试剂浓度
- 液体聚合氯化铝:6mg/mL
- 氢氧化钠:1mol/L
2.2.2 搅拌实验水力条件见下表
2.3 实验水质
以某水厂某个时段的水库源水为实验水,部分常规指标见下图表。
3. pH对铝含量影响
3.1 烧杯混凝搅拌实验
烧杯混凝搅拌实验是以滇中某水库源水为样本,取6杯1L的源水,通过人为方式调节pH进行烧杯混凝搅拌实验,探究pH与滤后水铝含量之间的关系,其中1#、2#、3#、4#通CO2和5#、6#加适量的NaOH溶液,设定的搅拌实验水力条件见表1,实验用源水水质见表2,液体聚合氯化铝投加量为18.0mg/L,得出的实验现象、实验结果见表3,浑浊度、滤后水铝含量及沉后水浑浊度随pH的变化曲线见图1。
由表3和图1可知,随着源水pH逐渐上升,矾花变小、难沉降,滤后水铝含量、沉后水浑浊度也逐步增加,且在源水pH<7.30时,滤后水铝含量相对较低,在0.09~0.14mg/L范围内,均小于0.2mg/L的国家标准要求,当源水pH>7.30时, 滤后水铝含量也随之增大,在源水pH为7.50~8.54时,铝含量在0.20~0.30mg/L,均超过0.2mg/L的国家标准要求。
铝含量随着pH升高而升高的原因在于: pH<7.50时,由于铝盐水解生成大量Al(OH)3胶体凝聚固形物,易于下沉,使得水体中铝的余留量下降至最低点,当pH≥7.50后,由于生成较多的Al(OH)4-溶解形态,铝的余留量随着pH升高而增加。
通过烧杯试验结果可知,在投加一定量的液体聚合氯化铝条件下,混凝反应的pH条件对铝含量的影响较大,pH控制不当易造成滤后水铝含量超标。因此,在水厂实际生产中,应以混凝反应后水pH控制在7.00~7.30为基准来控制石灰或CO2的投加量,且最低限度必须保证反应后水pH<7.50,否则出水铝含量极易超标。
3.2 生产实践运行试验
根据烧杯试验结果,在生产上多次采用某滇中水库水为源水,用盐酸调节pH, pH调整在7.05~7.62之间,得出常规处理工艺滤后水铝含量及滤后水浑浊度随pH变化情况见图2。
由图2可知,生产上的滤后水铝含量随pH的变化情况与烧杯搅拌实验结果类似,均是随着pH的上升而增加,且在pH>7.50后,滤后水铝含量易超过0.2mg/L的限制要求。因此,在实际生产过程中,最好以混凝反应后水pH在7.10~7.30之间为基准来控制HCl(CO2)或石灰的投加量,使铝含量处于较低的安全水平。
4. 结论整理
4.1 水厂出水铝含量超标现象主要是溶解性铝造成的,与铝的形态密切相关,铝的形态与水的pH相关,在源水藻类爆发和水厂使用强碱弱酸盐次氯酸钠溶液消毒条件下,需密切关注源水pH的变化和次氯酸钠溶液使过程水pH上升的情况。
4.2 当进水pH>7.50时,在生产上通常采用二氧化碳投加设备或液态CO2直接投加方式降低pH,也可以投加HCl调节pH达到相同效果,但存在控制难度大,储存和操作危险,会释放有害烟雾,有腐蚀性,增加水中含盐量的缺点。
4.3 在水厂实际生产中,应以混凝反应后水pH控制在7.00~7.30之间为基准来控制HCl(CO2)或石灰的投加量,降低过程水的铝含量,且最低限度必须保证反应水pH<7.50,否则出水铝含量极易超标。